在水处理行业中,自来水厂肩负着向城市供水的重要职责。然而,在水处理过程中,经常会遇到一系列问题,如沉淀池絮体异常、水质变化等,这些问题直接影响着水厂的生产效率和出水质量。本文将对自来水厂水处理过程中常见的几个问题及其解决办法进行详细阐述,并配以实例说明。
一、沉淀池絮体异常
问题描述
沉淀池作为水处理的重要环节,其功能是通过重力作用使水中的悬浮颗粒和胶体杂质沉淀下来。然而,在实际运行中,沉淀池经常出现絮体异常现象,如矾花上浮、过细等,导致沉淀效果降低,沉淀池出水水质变差。
解决办法及实例
1. 水中富含气体导致矾花上浮
实例说明:在某自来水厂,沉淀池中发现大量细碎矾花颗粒漂浮在水面上,形成了悬浮矾花层,同时出水水质明显恶化。
解决办法:
找到气体来源:逐一排查取水口、水泵、混合设备等系统设施,找出漏气点。
处理措施:对发现的漏气点进行修复,确保系统密闭性;优化水泵操作,避免在负压条件下运行。
2. 藻类影响
实例说明:在高藻期,原水中藻类大量繁殖,导致矾花上浮严重,沉淀池出水质量下降。
投加除藻剂:采用硫酸铜等除藻剂,控制藻类生长。需注意对不敏感藻类采取其他措施。
强化混凝:增加混凝剂投加量,或使用铁盐、活化硅酸等助凝剂,提高矾花密度和沉淀效果。
气浮池:在条件允许的情况下,可将沉淀池改为气浮池,通过气泡粘附藻类颗粒进行上浮去除。
二、低温低浊对混凝沉淀过程的影响
在低温低浊条件下,水的物理性质发生改变,混凝剂水解困难,颗粒布朗运动减弱,碰撞机会减少,导致混凝效果差,沉淀池出水水质不达标。
实例说明:在北方某水厂,冬季水温低至0~2°C,即使增加混凝剂投加量,沉淀效果仍不理想,出水浑浊。
增加混凝剂投加量:适量增加混凝剂用量,以提高混凝效果。
投加助凝剂:使用活化硅酸等助凝剂,提高絮凝体密度和强度,加快沉降速度。
改善水温:通过预热或调节水源等方式,适当提高进水温度,以改善混凝条件。
三、混凝工艺对沉淀过程的影响
混凝工艺作为沉淀的前处理步骤,其效果直接决定了沉淀池的处理效率。混凝剂种类、用量及水力条件等因素控制不当,均会导致絮体异常,影响沉淀效果。
实例说明:某水厂在处理低温原水时,原使用的铝盐混凝剂效果不佳,沉淀池出水浊度偏高。
选择适宜混凝剂:针对低温水质,改用铁盐混凝剂,利用其更好的低温效果。
优化混凝剂用量:通过试验确定最佳投加量,避免过量或不足。
控制水力条件:合理调节搅拌强度和停留时间,确保混凝剂与水充分混合,同时避免破坏已生成的絮体。
四、其他因素
除了上述主要因素外,水质突变、处理工艺设计不合理等也是导致沉淀工艺絮体异常的重要原因。
解决办法
加强水质监测:建立健全的水质监测体系,及时发现水质变化并采取措施。
优化工艺设计:针对水厂实际情况,对现有工艺进行评估和优化,确保系统高效稳定运行。
强化员工培训:定期对操作人员进行专业培训,提高其对设备操作和应急处理的能力。
综上所述,自来水厂在水处理过程中遇到的常见问题多种多样,但通过科学合理的分析和应对措施,可以有效地解决问题,保障出水质量和供水安全。
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